重慶鋼鐵軋鋼廠認真落實“四化”“四有”要求,深入踐行算賬經營理念,通過技術創新,不斷探索降本增效新點子,用實際行動深化算賬經營并取得實效。
熱卷產線的行車主起升聯軸器頻繁出現故障,導致生產效率降低,維修成本增加,嚴重影響行車的正常吊運生產。對此,行車作業區成立攻關小組,針對此問題展開攻關,攻關小組通過對不同的班次、作業類別以及吊運負荷統計,梳理設備運行情況記錄,為后續的改造方案提供數據支撐。同時與行車設備廠家取得聯系,參考同行業設備適用類型,制定了聯軸器改造方案——改造聯軸器密封圈,并結合特種設備國家相關安全標準規范,對方案進行了合規性評價。
方案確定后,攻關小組根據方案對聯軸器的密封位置進行改造,通過對聯軸器進行切割、打磨,確保端面與新的密封圈進行有效貼合。小組成員通過挑選材料、測量、裁剪、打磨,自發制作新的密封圈。在小組成員的共同努力下,新的密封圈及各零部件成功安裝到位。該改造可使傳動軸軸向力作用在密封圈上,密封不受力,能有效減少聯軸器的脫齒現象。
改造完成后,熱卷成品區域行車主起升聯軸器的性能得到了有效提升。使用周期較改造前提升18個月,熱卷產線成品庫主車全年可減少聯軸器更換量15件,降低備件消耗4.5萬元。同時,改造后聯軸器更換檢修項目數量降低,年可節約檢修費用1萬余元。改造后,行車吊運平均月誤時較改造前降低5小時,極大地提高了生產效率。
目前,該聯軸器已在軋鋼廠進行全區域推廣,熱卷成品同類型聯軸器已成功推廣4臺,同時部分聯軸器已繪制全套圖紙。軋鋼廠將認真踐行“每一分錢都要較真,每一分鐘都不耽擱,每一個人都要擔當”的理念,持續推進算賬經營、提質增效工作,助力公司打贏這場生存保衛戰。(范婷婷)