面對更加嚴峻的鋼鐵行業形勢,重慶鋼鐵能源環保部各作業區深入踐行“四化”“四有”要求,堅持算賬經營、精益管理,聚焦價值創造,在降成本上做到物盡其用、人盡其才、心盡其力,以更加務實有效的舉措,用好“緊”囊妙計,“節”盡所能做好“儉”成本。
供電作業區電試班組將修舊利廢作為重要降本增效措施,著力在“變廢為寶”上動腦筋,最大限度讓廢舊物品進行二次利用。電試班組針對回路電阻測試儀線夾破損不能使用問題,將報廢的舊回路電阻測試儀線夾更換到新設備上進行焊接,設備恢復正常使用。
“今年我們將修舊利廢納入班組重要管控指標,我們利用一切可利用的資源、發揮每一個人的專業優勢,切實利用好每一顆螺絲、每一根線,最大程度實現降本增效,截至8月,修舊利廢創效2600元。”該班組在作業區例會上這樣匯報修舊利廢成效。
發電作業區檢修班是一支技術過硬、經驗豐富的檢修隊伍,具備較強發電設備自主檢修能力。針對7號余熱鍋爐給水泵長時間運行密封圈老化、葉輪氣蝕磨損等問題,班組長梅宏生組織班組成員開展自主維修,將泵體葉輪、軸套、鎖緊螺母、軸承、密封圈一一拆卸,完成葉輪打磨焊補、密封圈更換、竄動間隙調整、軸瓦間隙調整等工作,通過上線試車,各項振動值達標,節約維修費23.6萬元。
煤氣柜密封油油位觀察窺鏡孔用于觀察煤氣柜密封油量,其油位觀察窺鏡孔板固定在閥后法蘭之間,今年以來燃氣作業區推進操檢維調,秉著“每一分錢都要較真”理念,將油位觀察窺鏡孔板制作安裝納入自主維修項目,由作業區老師傅秦勇牽頭實施,使用5mm厚度有機玻璃板,切割并根據法蘭穿孔位置進行打孔,更換時先關閉窺視鏡蝶閥,確認無煤氣泄漏情況下實施更換,節約制作安裝費用916元。(王昌棋、楊鑫、汪偉、李明)