本報訊 近日,中國北方稀土“氨碳強化合成沉淀劑工藝裝備研究及應用”項目示范線建成運行并成功轉產。
據悉,以前北方稀土冶煉分公司(華美公司)采用碳酸氫銨和氨水(8∶2~6∶4)混合沉淀劑制備碳酸稀土產品,其中碳酸氫銨外購,氨水由氯化銨廢水加堿蒸氨實現循環利用。近兩年,由于萃取轉型等工藝的調整,該公司一直存在氨水過剩問題(約20000噸/年),由于未能找到合理用處,造成經濟損失,嚴重時影響生產順行。
包頭稀土院項目研發團隊與該公司(華美公司)合作,提出了用氨水吸收二氧化碳,直接合成稀土混合沉淀劑的技術方案。二氧化碳價格低廉,內蒙古包頭地區供給穩定。采用此方案,能夠一舉解決氨水過剩問題,降本增效,減少碳酸氫銨采購量,同時也為稀土冶煉工藝的氨循環、碳循環、鎂循環利用提供重要技術支撐。
該技術以稀土混合沉淀劑應用需求為導向,從二氧化碳與氨水化學反應固有特性出發,摒棄了傳統碳化塔設備體積大、占地面積大、投資成本高、能耗高、設備靈活度低等弊端,創新采用低壓阻、高通量的微結構強化氣液兩相反應,通過結構數量放大代替設備體積放大,形成撬裝式模塊化合成裝備,且合成過程不需要循環增濃,單程即可制備符合生產要求的混合沉淀劑。同時,該項技術直接以液體二氧化碳為原料,將二氧化碳氣化吸熱過程與氨碳轉化放熱過程集中于一臺裝備內,能耗較傳統碳化塔降低40%以上。
據悉,該裝備集成屬國內首創,目前,該示范線連續運轉,可生產混合沉淀劑200噸/天以上,處理氨水80噸/天,一舉解決稀土在冶煉工藝中造成的氨水過剩問題,合理、有效循環利用銨資源,實現從“實驗室”到“生產線”的成果轉化。 (李寶樂)
《中國冶金報》(2024年06月26日 03版三版)