?寶武集團中南股份公司2023年“質量月”活動的主題
增強全員質量意識 推進公司高質量發展
焦油是煉鐵焦化工序生產過程重要的焦副產品,根據焦油產品質量管控要求,合格的焦油質量含水控制在4%以下。2020年以前,焦油產品的含水分離依靠焦油在設備內的重力沉降,分離效果不理想,波動較大,嚴重時焦油中間產品不合格率超過20%,為控制銷售焦油產品質量,焦油產品在油庫存放時需再次脫水,既增加成本又增加勞動強度,且由于采用傳統手段控制焦油質量,效果也不理想。
為穩定焦油質量,確保客戶滿意,2020年,煉鐵廠化產中心實施焦油質量提升工程,在焦油產品的輸送管線上增加超級離心機,通過現場調整超級離心機轉鼓轉速,使焦油水份分離效果降低,但是由于生產負荷變化導致焦油進入超級離心機進料量不穩定,當在個別時段進料量與超級離心機轉速匹配時,焦油產品的含水能達到3.5%,一旦焦油進料量出現波動來不及調節時,水份如同脫韁野馬般立即超過4%的控制要求,產品合格率得不到保障,事實證明此方法行不通!
化產中心焦油質量攻關成員沒有被問題所難倒,通過查閱歷史數據和統計分析,提出第二種操作方法進行嘗試,把焦油氨水分離槽的焦油層油位進行微調,提高進入超級離心機焦油的含水量,經過現場一周的取樣化驗,結果顯示水份由原來的2%以下提升到2%-3%,因而焦油產品的產量由原來的120噸/天提高至125噸/天,效果十分明顯。
看到如此結果,焦油質量攻關成員心里都感到很欣慰。但為更一步提升焦油質量管控水平,團隊成員把成品水份控制目標再控高0.5%,焦油產量會再提高!攻關團隊成員通過自身的業務知識結合現場的實際操作摸索,并結合設備廠家的意見,針對超級離心機調節分離水刻度的調節器進行調整,并全程跟蹤試驗,目前,成品油水份含量能長期控制在3.4%至3.7%之間,較以往同一煤氣發生量的情況下,焦油產品日產量增至128噸。
近期,團隊成員再次通過精心操作,發現還有兩個方法可以穩定焦油的含水。首先,通過每周對剩余氨水槽的抽渣作業,其中對非外送蒸氨工序的槽底的抽渣時間有所延長,使更多的槽底沉積的好油重新返回刮渣槽和分離槽系統中處理;其次,聯合檢修人員對刮渣槽進行開蓋,以刮板更為遠離槽底為目的,讓運行中不會刮走更多由負壓煤氣罐帶來的混合液中的焦油,而使其進入焦油氨水分離槽,通過以上兩個方法,進一步穩定提升焦油的產品質量!
對產品質量控制孜孜不倦地追求
從小事做起 從細節做起
將專業專注、精益求精的理念
融入到質量管控的每一個環節
既滿足于客戶要求 又為企業增加效益
為公司高質量發展交上了滿意答卷!
(潘靖恒 楊濤)