在鄂城鋼鐵公司鋼軋廠板坯鑄機前,經常能看到一位身穿工作服、頭戴安全帽,眼神銳利而專注的青年,他時而停下腳步,凝視著機器設備,陷入沉思;時而拿出隨身攜帶的筆記本,快速地記錄著,他就是自動化車間技術骨干李子友。
今天,我們就來講一講這位在自動化電氣領域,玩轉傳動與控制的“魔法師”的故事......
變身“福爾摩斯”,找出隱藏著的故障線索
日常巡檢中,李子友發現3#板坯鑄機電攪輥插頭容易發熱燒損,故障率較高。通過連日在現場蹲點巡查,他發現主要原因在于電氣設備的老化,于是他帶領團隊自主進行改造,解決了發熱燒損問題。截至三季度,他帶頭排查設備隱患225條,為板坯鑄機穩定順行做出重要貢獻。
變身電氣傳動設計師,完成設計與改造
由于2#板坯鑄機引錠桿車設計存在缺陷,出現故障后,需更換整根電纜才能恢復功能。但由于預制電纜粗重,更換難度較大。為解決這個問題,李子友自行設計并組織完成2#板坯鑄機引錠桿車的驅動控制裝置改造,連續三個月實現電氣設備零故障。
變身“魔法師”,完成自動化改造
煉鋼工序共有4條布袋除塵,但除塵管道的聯通閥操作控制只能由人工手動完成,且設置在廠房頂,每次作業至少需55分鐘。針對此情況,這位“魔法師”揮動他的魔法棒,自行設計并完成布袋除塵聯通閥PLC控制,實現遠程畫面同步集中到操業中心,順利實現遠程啟停風機,年可節約電耗66萬余元。(王娟)