煤氣消耗是軋鋼工序成本的重點,也是關乎成本降低的關鍵指標,重慶鋼鐵軋鋼廠中厚板軋制作業區加熱班組秉持著追求管理極致、消耗極限的生產理念,齊心協力,堅決打好降低成本的攻堅戰,把煤氣消耗降下來,立足于自身崗位,積極引領班組內部挖掘潛力,致力于降低成本,降低煤氣消耗成為了實現成本降低的有效途徑。
精準定位,明確降本目標。軋鋼廠中厚板加熱班組主動出擊,以煤氣消耗為切入點,瞄準加熱爐噸鋼煤氣消耗的靶向目標,及時探討影響因素,不斷優化工藝操作和關鍵參數管控,在“降低煤氣消耗”上亮劍出擊。
精細管理,嚴控加熱參數。班組時刻關注加熱爐關鍵參數,及時掌握煤氣熱值、煤氣壓力及空燃比等情況,并調節參數,減少不必要的熱量損失和煤氣消耗。加強與上下工序緊密配合,在適應軋機節奏的前提下,根據操作規程及軋制計劃控制爐膛溫度,優化鋼坯裝爐出爐溫度,滿足軋制對板坯的溫度要求,在保證產品質量的同時降低煤氣消耗。加熱班組員工除了做好崗位操作外,每日利用換輥和日修時間加強對加熱爐設備的全面巡檢,發現隱患并及時整改,保證煤氣的安全使用和汽化冷卻系統的安全運行,實現安全生產。
精心操作,優化操作流程。嚴格落實加熱爐加熱過程管控,與生產調度緊密配合,提高熱裝率和直裝比例,減少鋼坯在加熱爐中的加熱時間,確保鋼坯能夠高效、有序地進入加熱爐,從而降低煤氣消耗。同時優化復合板裝鋼操作,采用單、雙爐結合的生產的模式,解決了復合板加熱時間過長問題,較原有的生產模式提高了20%,有效提高了生產效率。
“三精管理” 效益提升顯著。中厚板加熱班組通過對熱裝率、熱送溫度、空燃比、在爐時間、標準化操作等方面改進優化,煤氣消耗這一關鍵指標取得了顯著成效,7-8月,累計降低煤氣消耗0.12GJ/t,實現了182萬元的煤氣成本節約。接下來,軋鋼廠將不斷探索和實踐新的節能減排方式,努力將降本增效工作推向新的高度,為推動重慶鋼鐵高質量發展貢獻力量。