7月28日,在陜鋼集團龍鋼華龍耐材公司原料作業區,工人們正在檢修一臺顎式破碎機。從顎式破碎機拆卸出一堆零件,安裝工雷勝民正拿著一件肘板測量,查看其磨損程度。“通過幾次對比,使用加長鑄鋼肘板后,顎板的有效使用率平均提高了40%以上。不光更換周期從13 天延長到了22天,還降低了我們的勞動強度,提高了生產安全系數。”邊測量,他邊對筆者說。
顎式破碎機的肘板是長度精確的鑄鋼件,用于調整排料口大小,補償動鄂板和靜顎板之間的磨損。肘板不僅是傳力構件,還是破碎機的保險零件。在生產車間肘板是破碎機常見易損件,其產品質量直接影響破碎機生產。肘板尺寸不準確造成了顎板異常磨損,使整臺顎式破碎機維修費用過高。為此,華龍耐材公司組織專業人員利用每周檢修,對現場破碎機肘板進行拆裝和性能測試,詳細記錄肘板磨損情況。為延長顎板使用壽命、降低消耗成本,該公司攻關小組經過反復研究,最終確定不更換顎板,將肘板由普通鑄鐵更換為耐磨鑄鋼并加長尺寸的改造方案。
該小組根據實際使用情況,設計出比標準肘板加長50mm 的特制鑄鋼肘板,使其表面層更耐磨,而芯層保持優良韌性。即使肘板磨損到很薄,也能承受較大的沖擊載荷。該小組還對顎板與機體(動、靜顎襯板)的接觸表面平直度進行再校正,以滿足顎式破碎機對不同工況條件的需要。在同等工況下,以前使用標準肘板,一個更換周期可生產80均化料約260 噸左右;改造后,顎板使用率得到有效提高,一個周期可生產80 均化料450噸左右。
下一步,該公司將繼續把節支降耗貫穿生產各環節,深挖內潛,充分激發職工主觀能動性和創造性,通過小改小革、技術創新等舉措,不斷提高設備能效、降低費用,為企業降本增效提供強大動力。(王寧波)