寶武集團中南股份煉鐵廠近期針對原料區域皮帶撒漏料“老大難”問題展開專項攻關,取得顯著成效,尤其是水洗皮帶方案實施后,皮帶撒漏料回收由人力鏟料改為水洗皮帶粘料至沉淀池、定期機械清理沉淀池回收料的方式,從源頭上進行改善治理,可減少皮帶機回程90%以上的粘料和撒料,有效降低了員工工作量和人工成本。
皮帶撒料漏料 影響原料生產
煉鐵廠原料生產作業區翻車機區域翻9、翻10皮帶機運輸物料為粉礦、塊礦,雨季物料粘濕,容易導致回程皮帶粘結料、落料多,人工清料工作量非常大。近期部分清料協力人員退出后,為不影響正常生產,原料生產作業區管技業人員、生產人員,克服困難,利用班后、休息日等時間自力承擔清理工作。但因皮帶漏料、噴料多,尤其是雨后皮帶粘料更加明顯,清料速度滯后于漏料速度,不利于現場安全、環境管理。面對困境,原料生產作業區向煉鐵廠進行了匯報,反映情況、尋求支撐。煉鐵廠積極尋找解決方法,指定陳科創新團隊承攬、指導該問題的治理。公司工會、人事部知悉情況后,也及時給以關心和支撐,相關領導多次到現場了解情況、商討解決方案。
堅持問題導向 設法進行改善
陳科創新團隊接到任務后,多次到現場了解情況,和原料生產作業區人員商討如何改進。考慮企業目前經營困難,不可能實施大的技改項目,陳科及項目團隊成員先后提出了一系列“微改進”措施:降低給1至給6皮帶機鐵擋板,壓實膠擋板外加鐵片;托輥由圓柱形改成腰鼓形;球團礦輸送皮帶加裝防跳料擋板和擋簾;翻9更換了2套新型專利皮帶刮板;檢查、調整皮帶機刮刀壓緊程度,盡量把料刮干凈。尤其是2套新型專利刮刀裝在翻車9皮帶后,漏料得到較明顯地減少。
實施工藝改進 提升改善效果
為進一步提升改善效果,陳科創新團隊繼續尋找更好的解決方法。陳科想到了自己2021年申請的一項發明專利《一種燒結配混系統的皮帶運輸機清潔裝置及清洗方法》,本發明提供了一種燒結配混系統的皮帶運輸機清潔裝置及清洗方法。經得領導同意后,陳科創新團隊結合現場實際制定了實施方案:在繼續優化、保障皮帶刮刀清掃效果基礎上,在積料比較多的翻9、翻10和焦4的回程皮帶處安裝自動沖洗裝置,沖洗水匯集到沖洗槽內,沖洗槽下連接水池或者水管,將沖洗水接入三級沉淀池,經過三級沉淀后用水泵抽到通廊進行皮帶沖洗,循環使用。
確定方案后,所有施工由煉鐵廠組織,原料作業區維檢班在做好日常維檢作業基礎上,專門抽調維修人員連續奮戰18天,利用舊水箱作沉淀池(節約成本約10萬元),采用鋼板、鋼管材料約3噸1.2萬元、水泵一個約0.5萬元投入,建立皮帶水洗系統。方案實施后,可減少皮帶機回程90%以上的粘料和撒料,皮帶撒漏料回收由人力鏟料改為水洗料至沉淀池,沉淀10噸料左右后再用勾機把料勾出來,再拉到原料堆場。此項改進,從源頭上進行治理,有效降低了員工工作量和人工成本。
據陳科介紹,視實際運行情況,下一步會繼續參照目前改善方案,對翻車機地坑等處皮帶漏料進行改善。(陳立新 羅小娥)