今年以來,鄂城鋼鐵公司煉鐵廠自動化車間在抓好安全環保基礎上,緊盯全年目標任務,堅持“三個導向”,壓實責任,發動全員不斷向內挖潛增效。車間修舊利廢指標提升度最高達到144.33%,電氣故障誤時指標提升度達到100%。
?
以目標為導向,落實主體責任
自動化車間落實“班對標、周對標、月對標”,將修舊利廢和故障延時指標分至班組,與績效掛鉤。車間管理人員下沉一線,跟蹤檢查各班組指標完成情況,并根據實際生產數據一周一分析、一月一總結,確保每一位職工知曉情況,主動發現問題、及時改進。
以問題為導向,對標先進找差距
自動化車間堅持總結各班組在優化指標過程中的亮點和不足,并通報下發到班組學習。隨著指標進班組的深入推進,職工的點檢和維護更嚴謹、更精心,如車間高壓斷路器和高壓微機綜保的電源板經常損壞,燒結電工班就想辦法自行修復。因日常點檢做到隱患早發現、故障早處理,上半年電氣故障誤時為零,節約備件費15萬元。
以結果為導向,開展指標攻關
指標優不優,效益見分曉。自動化車間在嚴控過程指標的同時,發動全員積極參與“小改小革”“小妙招”等崗位創新活動,開展修舊利廢,消除故障隱患,全面挖潛增效。
燒結電工班通過開展卸灰閥改造,降低燒結機漏風率;通過風門限位開關巧改造,實現環冷風機精確控制;通過小車電纜滑道改造延長使用周期,提高設備可靠性。一系列“小改小革”和崗位創新活動實施后,累計可創效380萬元。
自動化車間將繼續精細管控班組關鍵指標,發動班組持續攻關創效,讓班組真正成為助推鄂城鋼鐵公司高質量發展的“尖兵利器”。(晏芳)