“同工況下,汽輪機真空度提高5Kpa,單耗降低4t/萬Kwh,預計年可增發電量實現500萬Kwh。”河鋼集團張宣科技1#2#干熄焦發電系統大修完成投入運行一個月后,設備能源部電氣設備負責人曹志彥望著眼前呈現出的亮眼數據,不禁露出欣慰的神情。
張宣科技設備能源部結合綠色低碳轉型實際,始終堅持“以效益為中心,一切成本皆可降,一切成本都要降”的原則,以問題為導向,千方百計練內功、挖潛力、保生產。
“李哥,您看,機組動力油系統冷卻水閥門幾乎全開,可油溫卻在50度以上,冷卻效果表現不佳。”設備包保負責人曹文翰翻看以往運行記錄,憑借多年的業務經驗,他敏銳地捕捉到了問題點。
汽輪機動力油系統是供給調節和保護裝置穩定充足的壓力油,使機組正常工作。倘若油溫達不到標準,油壓隨之降低,不但冷卻效果變差,還會影響機組的經濟運行,嚴重時甚至發生非正常停機事故。
“根據現象顯現,應該是冷油器內部銅管堵塞造成的,可要想換新又是一筆不小開銷。”設備主管李黎峰初步判斷,如果自主排除障礙難度大。取下冷油器、清洗、安裝、緊固、試漏……一系列操作,哪個環節出了差錯都等于前功盡棄。
“有問題解決是關鍵,降本也同樣重要,不該花的錢一分不花。”致力于發電行業多年的設備主任刁呈振立志,要自己動手為設備“洗澡”,恢復其最佳運行狀態,讓指標達到優等值。
目標明確,項目團隊立即制定作業方案,扎根現場仔細觀察反復琢磨操作流程,從拆除油管路,想方設法對冷卻器內的殘留油液進行回收,再到使用通條刷對30余根換熱銅管進行反復抽拉清洗,對頑固水垢和鐵銹采用檸檬酸液浸泡清除。為保證被清洗過的銅管既干凈又安全,團隊成員分工協作,逐根經手電筒照射檢查其內壁是否光滑暢通、無傷無痕。
“如果發生滲漏現象,就會使整個行動功虧一簣。”李黎峰直言,本次清洗冷油器銅管任務中最困難的一項就是回裝過程中密封處理。為保證操作精準度,團隊成員發揚嚴謹細致的工作作風,利用卡尺準確測量密封墊內外徑尺寸,采用耐油、耐壓、耐磨的尼龍橡膠片自制密封圈,對準孔位加以緊固。最后選擇灌水試驗方法,確保無滲漏現象,方可投入運行。
“一次投運成功,同負荷狀態下,油溫有效控制在42度左右,設備冷卻效果顯著。”經過大家團結協作,此次冷油器清洗任務圓滿完成,一舉實現設備保障能力和職工技能素質的“雙提升”,可節約備件費用5000余元。 (馬薇)