為了提高連鑄機銅管使用率,降低生產成本,中國寶武馬鋼長材事業部連鑄分廠針對這一生產技術難題,該分廠從今年上半年成立技術攻關小組,并且派技術人員赴兄弟單位馬鋼長江鋼廠“取經”,進行對標。以1#連鑄機為試點,以前1#連鑄機銅管通鋼量為7000噸/根,通過和兄弟鋼廠對標后,找出自己的不足,并且對1#連鑄機銅管通鋼量進行技術攻關,截止到目前為止,1#連鑄機銅管通鋼量已高達11000-12000噸/根。以前規定1#連鑄機銅管600爐下線報廢,經過技術人員不懈的技術攻關和對標找差距,銅管通鋼量報廢爐數穩步提升,從600爐→800爐→1000爐→1311爐,到試驗期間最高達1311爐,接近原來通鋼量的近2倍。截至目前為止,1#連鑄機銅管最大通鋼量達到14967噸/根。從今年7月份對標到目前為止,按照1#連鑄機120萬噸/年產量計算,降低了50%的銅管使用量。從每年170根左右下降到86根,年節約成本顯著。
該分廠堅持以“工藝優化創新”作為企業降本增效的突破口,近年來,在分廠黨政領導的高度重視與支持下,專門成立技術攻關小組,在分廠范圍內,積極推動質量技術攻關成果的孵化活動。通過1#連鑄機銅管通鋼量的技術攻關,使連鑄生產效率大大提升,檢修人員勞動強度不斷降低,為實現“鑄機智能化生產,無人平臺智慧制造”打下了堅實基礎,從而也顯示該分廠的管理水平的穩步提升。 (陳剛)