本報訊(記者王曉江 通訊員李知銀 徐家俊)近日,昆鋼玉鋼公司煉鐵廠撈渣行車順利實現無人化自動撈渣作業,可減少人工成本費用約40萬元/年。
該項技術是昆鋼具有完全自主知識產權的一項技術創新,是廣大職工和專業技術人員充分利用企業現有資源、積極開拓創新的典型實例。
煉鐵廠撈渣行車工作環境長期被水渣蒸汽包圍,人工手動操作時勞動強度大、效率低,同時影響操作工人身體健康。為改變這一現狀,2020年初,昆鋼玉鋼組織專業技術骨干召開現場專題研討會,并成立項目攻關小組,由該公司裝備技改部牽頭、煉鐵廠組織實施,鼓勵職工依靠自身力量對該項目進行技術改造。
攻關小組本著節約成本和充分利用現有資源的原則,通過查閱大量專業技術資料,反復研究、摸索、試驗,重點對行車定位、元件檢測,如何實現自動開閉、提升、抓渣等關鍵問題進行技術攻關,先后完成了控制電路設計、圖紙繪制、電氣元件選型、現場安裝調試,全車由傳統繼電器控制改造為PLC(可編輯邏輯控制器)控制,利用稱重傳感器檢測行車抓斗是否抓到渣面,采用編碼器實現定位和同步,最終成功掌握了撈渣行車由手動到無人駕駛改造的全部技術。
撈渣行車成功實現智能無人操作,有效改善了職工生產作業環境,提高了勞動生產效率,降低了人工費用成本,提升了生產運營管理效率。
下一步,昆鋼玉鋼將進一步利用“5G+工業互聯網”技術對無人行車進行遠程管理和監控,同時開展系列科技創新,加快工廠智能化建設。
《中國冶金報》(2020年12月15日 04版四版)