“匯聚小流成江海,凝聚力量化難題”。龍鋼公司軋鋼廠一手抓環境提升一手抓經濟效益,集全員之智,借全員之力,通過一系列 “小智慧” “小改造”,喜獲環境效益雙提升。
“小改造”助力環境效益雙提升。為進一步推進落實智能制造綠色生產,該分廠通過到油氣改造實現全線自動潤滑系統全覆蓋。全線共18架軋機,出現油壓不穩或油量不足時,易造成燒軸承及全線停產,這就需要人工及時對軋輥、導衛、活套、萬向軸托架軸承及時補給潤滑,另外軋輥潤滑僅在生產間隙進行或只能在停機時進行單一補給。為解決這一難題,該廠技術人員、維修人員、裝配人員多次商討后,決定對軋輥油路進行改造,按各潤滑點數量及1-12#軋機距離,設置油氣潤滑站,并據軸承大小、運轉速度,裝上合適的分配器,利用大檢修停機時間給各潤滑點接入油氣。經上線使用后效果良好,經測算每月誤機時間可節約60分鐘,軸承燒損率下降30%,年創效合計達45.5萬余元。
“小智慧”助力效率效益雙提升。為了穩定料型,提高鋼材質量,該分廠將13架、14架閉口軋機改為短應力軋機。改造后的軋機身高較原來高大,無法用于原棒線材共用的液壓站及自動裝輥裝置,因此裝配變成了一個難題。為提高裝配效率,降低勞動強度,減少采購開支,該廠技術主管立即組織各主線技術人員、參與的裝配工召開專題會,剖析設備結構,研究技術參數,多次與廠家技術人員視頻溝通后,利用Φ75圓鋼進行打磨加工,制作出偏心軸、軸套、調節軸等關鍵設備,尋找支點采用焊接的方法,完成延長、平移、調節、等裝配要求。投入使用3個月,運行良好。此改造可以減少采購一套自動裝輥裝置、新建一座液壓站,直接創效25萬元左右。(高星)