元月伊始,陜鋼集團漢鋼公司軋鋼廠棒線車間按照分廠下達的元月份產量計劃,積極籌劃,精心組織生產,使得φ12、φ14、φ16產量同比提升5.6%、3.4%、3.6%,為軋鋼廠實現開門紅打下堅實基礎。
固化料型,夯實基礎
2019年,軋鋼廠加快工藝改造工藝,先后開發φ14螺紋鋼四切分、φ12螺紋鋼五切分、φ16螺紋鋼四切分工藝、165方坯改造,料型標準是軋鋼的基礎,隨之而來的料型變化給車間帶來諸多難題,操作難度大、軋制中廢多、生產不順行問題凸現,針對此現狀,棒線車間不等不靠,變壓力為動力,車間管理人員、技術人員和工長連續三個月每天晚上7點開會,反復討論各規格、各架次料型變化對生產的影響,尤其是解決了18架沖出口的困擾。“生產順行了,安全有保障了,這就是我們努力的結果。”車間生產主任小唐自信地說。
補齊短板,如虎添翼
小規格軋制終軋速度高,對精整后區收集設備順行要求極高,進入2019年,車間見縫插針,利用檢修時間,先后對冷床齒條進行了三次校正,對裙板抬鋼小車進行校準、恢復,最終實現了108米軋制。同時,在保證鋼材剪切質量的條件下提高剪切支數,精整收集力量大幅提升,為產量提高立下了汗馬功勞。
細化操作,標準作業
車間針對二棒軋制小規格易廢鋼、軋制不順的特點,從細節入手“堅持功夫下到離線外”的理念,提高備機質量,專人檢查,大到導衛對正與否,小到軋機油嘴安裝,要求所有備機上線就能使用,大大縮短換輥、換槽時間。同時嚴格執行標準化作業,班組每小時查一次料型尺寸,內部通報,及時調整,車間每天不定時抽查料型,齊抓共管,保證了軋線的穩定運行。
政策激勵,奮勇爭先
在生產過程中,分廠先后制定《軋鋼廠棒二中廢攻關方案》《軋鋼廠棒線車間負差攻關方案》等激勵制度,完不成指標不罰,完成指標重獎的正向激勵政策,車間積極宣傳,按照攻關方案指定的各項措施嚴格執行,大家積極性空前提高,十二月中廢較十一月降低36%,負差值統一提升21%以上,在實現產量提高的同時,綜合成材率全線飄紅。(張滄浪)