本報通訊員 許然
6月15日,在馬鋼輪軸事業部車間內,機械手輕舒鐵臂,從4號環形爐內夾出火紅的車輪,在空中劃過美麗的弧線,熱處理系統改造成功了!輪軸事業部熱處理分廠領導們的眉頭舒展開了,員工們臉上所有的倦容也一掃而光。
5月31日,該事業部車輪二線技改一線傳來消息,4號爐設備安裝按計劃如期完工,可以點火烘爐。當日晚上8點,沒有太多儀式,該事業部熱處理分廠操作工拿著自制的點火火把,從爐體北側的檢修口莊重地伸進爐膛,中斷了56天的爐火重新燃起。4號爐,猶如一只浴火的鳳凰,涅槃重生。
烘爐結束后,6月9日,設備聯動調試開始。施工人員來不及休息,又進入緊張的工作狀態。由于新系統改變了燃燒介質和參數設置,增加了出料機械手和全新設計的淬火臺,同時也采用了國內眾多廠家及科研單位的裝備和控制系統,因而要在短期內實現各種設備的配套聯接,并消化各種新技術,確保各個環節正常運轉,難度可想而知。為了保證設備調試按期完成,從前期烘爐過程中的燒嘴、閥門調試到后期設備聯動調試,各項調試工作從白天到晚上一直不間斷進行中。工期在即,熱處理系統早一天投產就早一天創效。參與機電設備安裝和電氣聯調的職工咬咬牙拼了。技改開工以來,他們平均每人每天工作都在10小時以上,“從技改開始,雙休日我都沒休息過了。”該事業部裝備部區域工程師孫鎮鎮說道。蹲點現場,安全督導,多方協調,配合改造……無法顧及自己小家,甚至有時也照顧不了自己的肚子,但是他們無怨無悔。
6月12日,車輪熱處理系統改造終于迎來了最為關鍵的時刻,設備聯調結束后,立即按預定方案開始聯動試車。現場改造忙碌了這么久,終于到了驗收的時刻了,熱處理分廠職工無不心情激動。在各方技術人員的共同努力下,經過連續3天的調試運轉,各項數據和信息匯集到技改指揮部:爐底轉動正常,機械手裝出料定位準確,燃燒系統調節方便快捷,質量穩定,國產設備的配套連接安全可靠,全線已具備全自動熱負荷生產條件。當日小夜班,4號爐已開始試生產相關車輪,6月15日已開始全線正式生產。
至此,為了高質量的生產,輪軸事業部車輪熱處理系統改造圓滿完成。聯動試車的成功,也意味著車輪熱處理系統升級換代成功,車輪熱處理質量控制水平和自動化程度將大大提高。
《中國冶金報》(2019年07月04日 06版六版)