3月份,寶武集團中南股份煉鐵廠7號高爐鐵水穩定率達94.89%,打破了2月份剛創下的94.83%歷史最優紀錄。
鐵水穩定率作為高爐重要的生產指標,是提高產量、減少燃料消耗、降低生鐵成本的重要措施,同時還為煉鋼的提質降耗、降低鐵鋼比等創造有利條件。2023年,在煉鐵廠相關科室的大力支持和幫助下,7號高爐開展提高鐵水穩定率技術攻關。
為提高鐵水穩定率,7號高爐重點從工藝操作、爐外出鐵、原材料質量監控、設備管理等方面進行突破。
一是要求當班工長要精心操作,控制好高爐壓差,為爐溫穩定創造基礎條件。在基礎料制的基礎上嘗試微調料制維持中心、邊緣氣流平衡,穩定Q值及煤氣利用率;用大風量活躍爐缸來維護爐況穩定、順行,根據爐熱趨勢提前調節濕度、風溫、煤量等維持爐熱穩定;通過加強爐溫控制的精準性,保證爐缸熱量充足,根據料速變化,每半小時核對燃料比,穩定燃料比控制。
二是每班接班后值班工長第一時間要校核堿度,控制鐵水含S量;隨著產量提高,強化出鐵節奏,爐前要維護好鐵口,出凈渣鐵。
三是加強對原材料質量的監控,尤其是外部原燃料預期情況的跟蹤,包括配煤、配礦的趨勢變化。值班工長要嚴格執行好槽下原燃料現場檢查機制,發現問題及時匯報。
四是雨季生產期間,各崗位加強設備檢查維護,提高設備運行能力。運轉職工加強槽下篩分管理,減少粉末入爐,避免爐況大幅度波動。
7號高爐通過多項措施的落實、執行,鐵水穩定率穩中有升,最終打破紀錄。(陳立新 陳勝 翁映桃)