近日,華菱漣鋼焦化廠一煉焦車間通過自主研發,成功實現了電機車一鍵自動接焦的技術改造,不僅簡化了操作,降低了職工勞動強度,同時大幅減少了事故率,實現了接焦工藝的發展。據悉,該技術在國內同類型焦爐中尚屬首創。
去年10月,作為3#焦爐干熄焦項目配套設備,一煉焦車間新增了一臺干熄焦電機車。受現場空間限制,一煉焦車間新電機車采用的為移動接焦方式,相對于該廠原來采用的的旋轉接焦來說比較落后,操作人員的操作難度也比較大,稍不留意就會出現紅焦落地的情況。為此,該車間詢問設備制造廠家能否做成一鍵自動接焦,但對方表示:“沒有做過這樣的案例,不能做,也不敢做。”
在充分討論分析了自動接焦方案的可行后,該車間負責人決定“廠家不做,我們自己做。”進行自主研發。在確定了各項參數指標、工藝要求的基礎上,該車間負責人帶領技術員、點檢員通過現場測量勘察,根據現有的設備、現場的環境、操作工的操作習慣,對PLC程序、變頻器參數、現場的線路等一一進行修改。經過各項調試后,最終在今年年初完成了電機車自動接焦的技術改造。
一煉焦車間自行研發的自動接焦技術操作非常簡單,只要電機車對好位置以后,全程只需要一個旋鈕和走行手柄操作。降低了操作強度,也減輕了操作工的緊張壓力。同時,方便檢修。他們把容易出問題的線路重新移位布線。以前如果某段線路燒壞,需要四個人蹲著檢修,現在只需要兩個人站著就能把事做完。以前的線路容易被掉落的紅焦燒壞,現在則完全燒不到。為了避免紅焦落地,他們重點設計了四重聯鎖保護,以充分的保護措施確保正常安全接焦。
通過半年來的實際生產檢驗證明,一煉焦車間電機車一鍵自動接焦的技術改造效果明顯, 過去紅焦落地事故每年3-4次,而自動接焦技術應用半年多以來事故為零。車間熄焦車司機劉竹均是50多歲的老司機了,他高興地說:“以前我們熄焦車司機操作要很大的心。現在電機車搞了自動接焦以后,我們輕松多了。”