鋼鐵料消耗是衡量煉鋼水平的重要指標
降低鋼鐵料消耗是降低煉鋼成本最有效手段之一
為深入推進降本增效追求極致成本
煉鋼廠一轉爐作業區
堅持問題導向、目標導向、結果導向聚焦輔料消耗、轉爐終渣全鐵、點吹率等
影響鋼鐵料消耗的因素進行分項攻關
化整為零、逐個擊破降低鋼鐵料消耗取得新突破
對標先進,大膽嘗試。為降低鎂球消耗,確保轉爐爐況安全、穩定,作業區對標先進單位,并制定操作方案,采取生白替代部分鎂球進行造渣、降低轉爐出鋼溫度等措施,一轉爐作業區在有效維護轉爐爐況的前提下,鎂球消耗降低43.5%。
通過現場指導生產,建立分鋼種、工藝路徑、鐵水條件的標準石灰消耗,優化模型自動煉鋼過程槍位、供氧流量模式,同時引進廠外石灰生產商,提高石灰質量,在確保脫磷效率的同時,降低石灰消耗9.47%。
不破不立,敢于爭先。為降低轉爐終渣全鐵含量,在現有降低終點溫度、降低終點氧等措施的基礎上,作業區對標國內大型轉爐的復吹工藝,在原有強復吹的基礎上,再次將動態復吹流量增加80%,同時采取轉爐維護措施,在不影響爐況的條件下降低轉爐終渣全鐵。截至目前,綜合終渣全鐵降幅達14.73%。
內外兼修,一爐行,爐爐行。點吹,不僅影響生產周期,影響爐況,還增加能源消耗及鋼鐵料消耗。作業區通過梳理導致轉爐點吹的因素,針對物流組織、信息傳遞等問題,分別制定措施,借助煉鋼模型,確保終點一次命中,同時現場指導員工如何根據火焰及煙氣信息確定終點到位。截至目前,點吹率減少20%。(劉震 劉雙賓)