9月,寶武集團中南股份軋材廠板材工序能源消耗21.924千克標煤/噸,較歷史最好水平再降0.261千克標煤/噸,工序能耗連續6個月領跑全國同行。
中南股份軋材廠板材工序以班組為單位,將指標任務層層分解,細化到崗位、到個人,壓緊壓實責任,對混合煤氣熱值進行日跟蹤,異常情況及時做好協同工作;細化電耗數據跟蹤明細,分小時、分區域跟蹤電耗趨勢,對電耗異常情況及時進行分析并有針對性制定措施督促落地;作業區管理人員每天半日現場巡檢,做到問題及時發現及時反饋及時解決,對發現問題落實考核制度。作業區制定現場設備的日常節電管控細則及液壓站標準停機時間表,定期檢查實施情況,減少風機、電機、空調等設備檢修時間造成的能源浪費;科學組織生產,合理安排停爐停機時間,充分利用班中換輥、待溫時間做好設備緊固、潤滑工作,保障設備正常運行,減少非計劃停機時間,提高生產效率。
加熱爐煤氣消耗在板材工序能耗指標中占比最大,要降低工序能耗成本,實現指標提升,首先要降低煤氣消耗。作業區協同科室成立攻關小組,多措并舉實施技術改造:一是利用年修,將板材1號爐的冷卻水系統改為汽化冷卻,水梁冷卻余熱得到有效回收,不僅減少爐內熱量損失,提升了加熱質量,月產汽量高達5550噸,影響工序能耗下降6.15千克標煤/噸;二是利用定期的停爐時間,更換2號爐蓄熱式燒嘴的蜂窩體,提升高爐煤氣燃燒溫度;三是在高爐煤氣總管快切閥前后各安裝一臺排水器,改善高爐煤氣的質量,減少進入蓄熱室燒嘴煤氣的含水量,促進蓄熱體的使用壽命,提升爐膛溫度,節約燃料。經過一列有效措施的實施,板材工序的煤氣單耗下降0.25吉焦/噸,折合工耗8.53千克標煤/噸,同比降幅32.43%。(陳立新 李麗瑩 潘霞麗)