從過程控制上再挖掘,促指標(biāo)提升
軋線不斷摸索排查解決影響成材率的各種因素,加強(qiáng)對(duì)鋼坯質(zhì)量把關(guān),對(duì)軋線水箱控制閥門進(jìn)行程序優(yōu)化,對(duì)成品質(zhì)量加強(qiáng)確認(rèn),促進(jìn)成材率不斷提升。定尺率方面重點(diǎn)開展了切分線差控制、負(fù)差穩(wěn)定率提升、加熱爐溫度制度調(diào)整等措施。合格率方面對(duì)小規(guī)格盤螺風(fēng)冷控制進(jìn)行調(diào)整試驗(yàn),持續(xù)研究預(yù)防待判產(chǎn)生的方法,開展工藝控制檢查和工藝質(zhì)量培訓(xùn)提升人員質(zhì)量意識(shí)和操作技能。通過對(duì)過程的全面控制,實(shí)現(xiàn)了成材率、定尺率、合格率等指標(biāo)的同步提升。
從瓶頸破除上再發(fā)力,促質(zhì)量提升
線材同圈性能差異大、棒材切分直條性能不穩(wěn)一直是困擾著鋼材質(zhì)量穩(wěn)定的重要難題,二季度以來,軋鋼廠高、棒線車間積極采取應(yīng)對(duì)措施。高線車間持續(xù)調(diào)試穿水延時(shí),控制通條尺寸降低通條尺寸對(duì)性能的影響。并做好控冷設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng),定期校準(zhǔn)關(guān)鍵點(diǎn)測(cè)溫儀,確保過程溫度控制準(zhǔn)確。棒線車間對(duì)四切規(guī)格14架孔型進(jìn)行優(yōu)化,進(jìn)行三切分改造,生產(chǎn)過程中及時(shí)檢測(cè)調(diào)整各線溫度。另外,通過調(diào)整軋制工藝使各線鋼材尺寸均勻,每月對(duì)各切分規(guī)格取樣進(jìn)行性能對(duì)比,及時(shí)調(diào)整。一系列措施下,線材同圈性能差異大的問題得到了極大改善,在提高切分直條性能穩(wěn)定性上也取得了良好效果。
從技術(shù)改造上再攻關(guān),促效益提升
除對(duì)生產(chǎn)過程的嚴(yán)格控制及穩(wěn)定性能外,該廠還從技術(shù)改造下功夫,助力降本增效。目前已成功實(shí)現(xiàn)了Φ12螺紋鋼五切分、Φ16螺紋鋼四切分軋制工藝的引進(jìn)及Φ20螺紋鋼三切分的軋制改造。切分軋制技術(shù)的應(yīng)用使軋機(jī)產(chǎn)量大幅提高、產(chǎn)品尺寸精度也得以提升。另外,1#高線熱機(jī)軋制改造項(xiàng)目也在持續(xù)推進(jìn),該項(xiàng)目實(shí)施后,高線小規(guī)格盤螺的成本控制上將會(huì)有較大突破。(周慧敏)