方大萍安鋼安源軋鋼廠大力推進降低油品消耗攻關,實現油品消耗大幅下降。
一是油品消耗攻關小組,組織對全線設備進行檢查,迅速找到了減速機漏油、油管腐蝕等問題點。發動各班組利用生產間隙對“跑、冒、滴、漏”進行治理,更換大量油管,凡是能第一時間處理的必須第一時間處理,不能處理的建立臺賬,利用檢修時間處理,對于責任心導致的油品泄漏,嚴肅考核。
二是提高液壓站潤滑站標準化建設。對液壓站、潤滑站內地面、管路、油箱、電機、電纜橋架用不同的油漆進行著色。進油管和回油管、閥門的開關、設備是否工作等懸掛標識牌,加強了設備功能的辨識度,有利于員工點巡檢和查找漏點、隱患一目了然,建立“跑冒滴漏”跟蹤治理臺賬,在此基礎上,加強液壓站、潤滑站和在線設備“跑冒滴漏”查處和治理力度,責任落實到人。
三是加強廢油回收利用。對維修班組制定廢油回收指標,量化廢油過濾標準,每月至少26桶,有效控制了油氣稀油的消耗。
數據顯示,2017年稀油油耗金額325.97萬元,根據產量計算,噸材稀油消耗費用為0.921元/噸; 2018年稀油油耗308.19萬元,噸材稀油消耗費用為0.907元/噸; 2019年1-8月,稀油油耗累計169.33萬元,噸材稀油消耗費用下降至0.688元/噸,同比2018年降幅達到24.15%,據此測算,全年可節約油品消耗費用56萬元。