近日,萍安鋼鐵安源軋鋼廠“棒材成品螺紋軋槽沿原月牙重銑”改造項目取得成功,此項目預計每年可節約成本43萬元。
軋輥消耗是軋鋼工序成本中一項長期、固定的消耗指標,其中,消耗量最大的是熱軋螺紋鋼筋的成品螺紋軋槽。為降低輥耗,提高軋輥利用率,安源軋鋼廠于今年5月份啟動 “棒材成品螺紋軋槽沿原月牙重銑”攻關項目,該廠技術科和準備車間一起對螺紋軋槽沿原月牙重銑進行大膽嘗試,經過反復試驗取得成功。以Φ25規格成品螺紋軋槽為例,原來全部車削需要削去軋輥直徑6mm,而采用原月牙重銑工藝后,只需要車削3.5mm ,降低車削量41.67%。根據規格不同,軋輥的重車量不同,沿原月牙重銑軋槽的重車量至少可減少1/3。這就意味著,通過此項工藝攻關,降低軋輥車削量,可以提高軋輥使用次數,使成品軋輥的消耗減少三分之,每支軋輥從新輥到軋廢,總過鋼量可增加30%以上。按原來每月消耗成品軋輥12支、每支軋輥9100元計算,可節約3.64萬元,一年節約43萬元。