鋼包上線溫度對轉爐出鋼溫度、轉爐爐齡、煉鋼作業率等都有很大的影響,同時也會影響煉鋼系統的生產穩定及生產成本。近期,陜鋼龍鋼公司煉鋼廠多措并舉,穩定備用包溫度,確保爐前出鋼穩定,節能增效。
“立木南門”之工藝引導。工藝方面,對短時間停用備用的鋼包進行加蓋,超過2小時必須大火烘烤,同時對備用包上線溫度做了明確要求,獎罰分明,重拳出擊整治鋼包亂上線的現象。
“開路先鋒”之簡易包蓋。由于該單位過渡跨只有1個烤包器,全負荷生產狀態下,熱包周轉就顯得相形見絀,難以滿足鋼包上線溫度。為此,該單位制作了2個簡易包蓋,對臨時停用的包進行加蓋保溫,可以大幅減少鋼包溫降,確保上線溫度。
“鳥槍換炮”之管路重組。過渡跨烤包器因為煤氣壓力不穩定經常出現熄火、脫火,備用包烘烤難以保證且易造成安全隱患。該單位通過將原來和混鐵爐分流的煤氣管道改為和連鑄管道分流,同時將烘烤器出口煤氣口徑進行擴徑。通過改造,烘烤器煤氣壓力增加了5kpa,保證了過渡跨烤包煤氣的壓力、流量,消除了安全隱患,使備用包可以正常烘烤,確保了鋼包上線穩定。
通過各項措施的落實,該單位鋼包上線溫度明顯提高。截至8月中旬,煉鋼轉爐出鋼溫度降低了1-2℃,煤氣等能源消耗也明顯降低。