近期,陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠持續深入推進TPM精益設備管理,不斷創新工藝管理,在高爐噴煤系統的上、下球閥上引入連鎖“延遲”程序,助推企業降本增效。
該單位高爐噴煤采用一小時倒一次罐的的方式,噴吹罐裝煤結束后,在遠程控制作用下,上、下球閥會同時關閉。過程中出現上球閥關閉不到位,下球閥就會立即關閉,造成下球閥閥芯夾煤的現象。在噴吹罐充壓噴吹過程中,受煤粉及氮氣沖刷作用,下球閥閥芯磨損嚴重,導致罐重虛漲,嚴重影響高爐噴煤的穩定性和準確性,同時,因下球閥頻繁更換,使生產成本出現上浮。
為解決以上問題,技術人員集思廣益決定在上、下球閥原有控制程序上引入連鎖“延時”程序,即上球閥關閉到位后,再延時15秒將下球閥關閉,確保兩閥門之間煤粉全部進入噴吹罐,有效解決高爐噴煤穩定性和準確性,延長了下球閥的使用壽命。
改造后,噴吹罐罐重虛漲及其引發的所有問題得到有效解決,年可直接降本36萬元。