今年以來,陜鋼龍鋼公司煉鋼廠持續追趕超越,深挖內部潛力,積極對標學習先進鋼鐵企業,不斷優化生產組織和生產工藝,應用先進工藝技術,全員立足崗位,獻計獻策,使各項生產、工藝技術指標取得新突破。截至5月份,煉鋼廠鐵水單耗較2018年降低14.7kg/t,廢鋼比達到23%,石灰單耗較2018年降低4.4kg/t,渣料單耗較2018年降低22.8kg/t。新區120噸轉爐鐵水單耗較2018年降低27.5kg/t,鋼水合格率達到99.96%,鋼鐵料消耗較2018年降低1.1kg/t,多項指標刷新歷史紀錄。
強化管理,對標先進追趕超越。通過對標學習,強化內部管理,實施指標表單式目標管理,制定成本管控及關鍵指標清單,明確目標,落實責任,利用績效考核導向調動各級人員干事創業的積極性。為使各項措施落地生根,技術人員及一線管理人員每日針對目標完成情況進行通報、交流,及時總結,分析原因,制定新措施,全力服務生產一線。
精心組織,實現高效低耗生產模式。以調度管控為核心,系統思考,整體把控。同時,細化生產組織過程工序管控,以連鑄為核心,轉爐為主體,提高兌鐵、加廢鋼節奏,減少轉爐待鐵、待廢鋼時間;優化氧槍噴頭參數,縮短轉爐供氧時間,提高化渣效果;實施轉爐不倒爐出鋼工藝,對轉爐出鋼口及鋼包水口進行擴徑優化,縮短工序時間。圍繞連鑄“三恒”澆注目標,提前預算鋼水銜接時間,通過工序調溫管控,做好過程溫度的管控,提高中包溫度合格率,達到低溫快鑄的目的。為實現機板坯高效化生產,不斷優化脫氧工藝,實施鋼水定氧技術,提高鋼水質量。
多錯并舉持續降低鐵水單耗。該單位嚴格落實公司“節鐵增鋼”策略,不斷挖掘廢鋼效益,降低生產固定費用。通過減少鐵水罐壓罐時間,為廢鋼入爐量的提升奠定基礎;優化廢鋼進購料型,提高高密度廢鋼配加比例及優質廢鋼使用量。同時,在轉爐出鋼過程利用鋼水富余熱量配加高錳塊鐵,在過渡跨吹氬位安裝懸臂吊配加連鑄非定尺及回收的潔凈廢鋼,提高單爐出鋼量,從而降低合金成本,提高廢鋼收得率,降低鋼鐵料消耗。5月份,該單位新區鐵水單耗和渣料單耗均實現歷史最好水平;鋼鐵料消耗較4月份降低3.4kg/t,降低原材料成本8.36元/噸。