2019年,漢鋼公司緊跟市場動向,確定了節鐵增鋼的總思路,煉鋼廠緊扣生產經營脈搏,在保證轉爐安全運行的前提下,嘗試增加廢鋼配比,通過摸索、對標、試驗、總結等一系列舉措,廢鋼平均單爐次配加量增加,鐵水單耗明顯降低。
全方位科學對標,為指標提升指明方向
2019年是煉鋼廠治虧創效、追趕超越的提升年,煉鋼廠一方面眼睛向內深挖潛力,開展各工序間的橫向對標,轉爐車間內部開展1#、2#轉爐鐵水單耗對標,每天將兩座轉爐及8個班組的的鐵水單耗指標在轉爐操作室LED屏幕上滾動播放,激發人員降低鐵水單耗的內部活力;另一方面通過與國內先進鋼企進行鐵水單耗指標對標,尤其是與鐵水單耗突破800kg/t的鋼廠對標學習,2019年以來煉鋼廠共計組織外出學習4次,通過“走出去”,學習先進的轉爐操作模式及生產組織模式,借鑒先進做法,查找細節上的差異,提升不足、補齊短板,通過不斷優化及改進工藝、設備等,鐵水單耗明顯降低。
嚴把廢鋼質量,提高廢鋼比,為降低鐵水單耗創條件
降低鐵水單耗最好的辦法是在鐵水裝入量一定的情況下,增加出鋼量。但是如何增加出鋼量?一是要嚴把廢鋼質量。嚴格廢鋼驗收,原料廢鋼班聯合計量檢驗中心、內保監督科對每一車進廠廢鋼嚴格把關,對含雜、料型等進行研判;增設中頻爐對廢鋼質量進行抽檢,確保入爐廢鋼質量。二是要提高廢鋼比。根據熱平衡原理,及時關注鐵水溫度,減少含鐵輔料加入,優化渣料結構確保爐襯良性運行,增加廢鋼比,同時降低石灰石及生白云石冷渣料的加入;通過提高兌鐵、加廢鋼時間,減少轉爐待鐵、待廢鋼時間,優化氧槍噴頭參數,縮短轉爐供氧時間,縮短吹煉時間,加快生產節奏,冶煉周期由32分鐘/爐降低至29分鐘/爐,為多“吃”廢鋼減消耗創造有利條件。三是要優化人員操作,在穩定轉爐裝入量、提高一次倒爐率、提升出鋼碳、降低噴濺次數等方面嚴格規范,増加單爐次出鋼量,降低鐵水單耗。
全體總動員,加強成本管控,提升指標看得見
為降低鐵水單耗,煉鋼廠全體總動員,原料車間每天通報進購鐵水量及在途鐵水量,生產科按爐核查鐵水成分及鐵水溫度,技術科及時根據鐵水情況調整廢鋼配比,綜合管理科加強成本管控,每日核算鐵水單耗,所有的信息全部反饋至轉爐車間及相關人員,以便以最快的速度做出預判及應對。同時對鐵水溫度、鐵水成分等因素逐個分析排查,仔細剖析影響鐵水單耗降低的因素,查找不足并積極整改,努力消除一切影響因素,鐵水單耗指標已成為煉鋼廠日常工作的核心,通過統籌協調生產節奏和優化工藝操作方式,努力將“節鐵增鋼”落到實處,把降低鐵水單耗這本帳算得清清楚楚,堅持實事求是的態度,用看得見的數據說話。