陜鋼集團龍鋼公司棒三線飛剪后跑槽是倍尺鋼材通過的第一道關口,由于跑槽進口大、出口小,俗稱喇叭口。原來工藝設計的跑槽喇叭口開口較大,長度約500mm,高約400mm,在采用剪切力90噸的新飛剪時,由于剪切力明顯加大,鋼材剪切瞬間尾部嚴重受壓,在喇叭口處易打彎,導致倍尺鋼材在冷床上鋼時互相碰撞影響,且影響成材率和生產節奏。
在此情況下,采購回的新飛剪無法正常使用,只能繼續使用舊3#飛剪進行剪切,但是由于其剪切力度小,“服役”時間長導致齒輪間隙大,容易發生剪不斷故障,造成飛鋼誤機。
經過廣泛討論,技術人員決定對飛剪后喇叭口開口度進行改造,將開口度明顯減小,僅有長度約200mm,高度50mm。此時采用新飛剪和新跑槽,倍尺鋼材尾部打彎情況明顯改善,倍尺鋼材在冷床上鋼時的碰撞影響明顯降低,保證了成材率和生產節奏,年綜合創效約7萬元。