生產算細賬,敏捷經營巧當家,寶武集團中南股份合營企業寶武杰富意軋鋼作業區員工,在工作中主動轉換思路,實現降本又提速。
寶武杰富意大棒產線每月開坯坯料一般為320×425斷面,少有280×280斷面。軋制坯按工藝是1號液壓剪切頭和分段,鋼坯最后一段約9米,鋼坯太短,定位不準,切尾一直以來用熱鋸鋸切,造成鋸片損耗、電耗、油耗增加,還增加了班中換鋸片時間的成本損失。
一天中班,丙班接班生產,坯料為280×280斷面。接班還剩34支坯就完成軋制批的軋制轉圓鋼生產,根據接班的鋸片磨損情況,班長計劃軋線轉換規格同時熱鋸更換鋸片,可節省停機時間。
可當爐內剩余11支坯料時,對講機里傳來了熱鋸操作工的聲音:“班長,鋸片磨損嚴重,不能再鋸了,要停機換鋸片了!”眼看就能換規格改軋圓鋼,鋸片卻鈍了需要更換鋸片,要停機25分鐘,一會換規格又要停……
班長不甘心就這么白白地浪費25分鐘作業時間,他靈機一動想到一號液壓剪可以切頭,可以分段而且定尺長度都很準,那么用分段功能替代切尾功能投入不就能實現切尾了?
這個想法得到了相關設備、工藝人員的肯定。這個操作擺脫了熱鋸的限制,同樣能完成軋制坯的切尾,節省了25分鐘作業時間。
用分段功能切尾能實現定位準確,如果能投入到其他坯料的生產軋制中,能節省不少生產時間,還能降低鋸片及能源成本,于是在下一輪生產軋制時,同樣的操作應用于320×425斷面的坯料,降本又提速,每年可節約成本62.4萬元,機時產量提高11噸/小時。
轉換思路,小改動就能獲得好成績。設備室電氣主任師喜出望外,感嘆道:“高手在民間啊!節能降耗離不開像這樣對現場工藝流程熟悉還不甘心的人。”很快他特地在軋鋼作業區組織了一次節能降耗大家談活動,收集到了更多的現場降耗建議。(曹艷芬)