向管理要效益、向現場要效益
點滴節約、顆粒歸倉
重慶鋼鐵物流運輸部把“開源節流、降本增效”
擺在首要位置
不斷提高精益管理水平
發動員工創新創造
全力推動降本增效
全面向“跑冒滴漏”宣戰!
“我們每天都在與時間賽跑,翻車機翻卸量直接決定了后續物料供應效率,我們要避免物料浪費,盡量做到物料顆粒盡收。”一位員工說道,這已成為物流運輸部設備作業區全體員工的共識。
精打細算 能省則省
“家業再大,也不能大手大腳,能節省的絕不多花一分,能自己動手制作的設備絕不對外購買,精打細算,就能節約成本,帶來效益。”翻車機的運行及物料的顆粒歸倉一直都是物流運輸部設備作業區的“頭等大事”。
由于翻車機翻卸完重車皮后,車梆上仍然存留殘余原料,為解決“原料漏”問題,作業區技術骨干帶頭對翻車機車梆余料清料方式進行了優化改造,設計了一種新型車梆清掃裝置,該裝置刮刀采用三層硬橡膠板結構,能實現連續清掃車梆殘料,達到徹底清除的效果,不僅解決了以前工人攀爬清掃的問題,還大大提高了車皮周轉效率,避免了原料流失。
“天方地圓” 顆粒盡收
重鋼三號碼頭進倉落料點卸載物料在此落地,再進行汽車轉運,耗費人力、物力,作業效率低。為此,設備作業區人員發揮自身的特長,對三號碼頭進倉落料點物料的落地轉運流程進行了創新改造,他們將原有落料管拆除,改變管道落料的方向,自主設計制作了“天方地圓”漏斗及四道彎720°落料管,無須再經過物流落地、汽車轉運環節,可直接將物料輸送到“306-1”皮帶,基本做到了顆粒盡收,還可節約汽車轉運費用20萬/年。
勤“看”細“查” 粒米積成蘿
輔材作業區從日常工作中抓起,時刻繃緊杜絕“跑、冒、滴、漏”這根弦,通過對行車轉動部位減速機潤滑油勤查看、勤緊固等,在保障轉動部位減速機安全的同時,又做到潤滑油的點滴節約;在吊裝作業時,做好吊裝作業策劃,進行集中吊裝減少運行頻率,節約能源消耗;規范廢舊物資的管理,做到殘留合金、廢舊編織袋全部回收。1-2月共回收廢舊編織袋16.06噸,價值2萬余元,每月回收廢舊編織袋殘留合金約100公斤。 (李瑩 周健 黃蘭 江曉羽)